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發(fā)酵罐報廢的故障分析
發(fā)酵罐報廢的故障分析
發(fā)酵罐有兩種工作模式:正常培養(yǎng)模式和滅菌模式。正常培養(yǎng)時,壓力控制在200 kPa,攪拌為120 r/min。溫度控制由夾層內(nèi)的水通過循環(huán)泵帶動,通過冷、熱交換板,控制系統(tǒng)溫度。滅菌模式時,夾層循環(huán)泵帶動內(nèi)套DI水循環(huán),通過熱交換板給夾層內(nèi)的水加熱,使得罐內(nèi)培養(yǎng)基升溫,到達121℃后保溫30 min,然后系統(tǒng)通過冷交換板為罐降溫,通過除菌過濾器給罐內(nèi)補充空氣,防止降溫時產(chǎn)生真空,當溫度<80℃時,系統(tǒng)恢復培養(yǎng)狀態(tài)運行。
更換新的罐體后,運行前幾次時,系統(tǒng)工作正常,但是到了第4次實驗時,生產(chǎn)人員反映,滅菌時罐體夾層壓力偏高。
對整個發(fā)酵罐的滅菌程序進行全程的檢測,循環(huán)泵正常運行,工廠蒸汽供給正常,經(jīng)過仔細檢查,發(fā)現(xiàn)夾套管路在滅菌時熱交換板的進、出口溫差很大,出口溫度達到100℃左右,而入口只有20℃左右,根據(jù)資料,設備夾套容量為60 L,泵的流速為50 L/min,不應該造成如此大的溫差。但泵的指示工作正常,電機轉向、轉速正確。初步判斷應該是熱交換板出了問題,拆開熱交換板的低溫接口(與發(fā)酵罐夾層相通),在給交換板加蒸汽時,從低溫口噴出大量蒸汽,關閉工廠蒸汽,低溫口沒有氣體漏出,由此懷疑是熱交換板發(fā)生擊穿。更新交換板后,故障依舊。循環(huán)管路上只有循環(huán)泵未檢測,拆開循環(huán)泵,發(fā)現(xiàn)循環(huán)泵的葉輪已碎。
由于循環(huán)泵葉輪的損壞,造成夾套不能循環(huán),夾套內(nèi)的水汽化,使得夾套長期工作在極限壓力下(夾套承受壓力為0.4 MPa ),而夾套的壓力并不是生產(chǎn)監(jiān)測的項目,壓力過高并未引起生產(chǎn)人員的注意。長時間的極限壓力下工作,最終使得發(fā)酵罐體損壞。
當時一直沒有考慮循環(huán)泵故障,發(fā)酵罐主要是因為泵正常運行,轉向、速度都正常。葉輪損壞的原因,主要是由于夾套補液罐為不銹鋼材質,沒有液位顯示。操作人員在給夾層加水時,液位掌握的不好,造成長期虧水運行,在葉輪處產(chǎn)生氣蝕,造成葉輪損壞四。